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小型无动力生活污水处理设施《资讯》

发布时间:2020-08-20 15:42:56 阅读: 来源:项链厂家

小型无动力生活污水处理设施

核心提示:小型无动力生活污水处理设施精良的技术 源于精心的设计设计、选材、制造我们重视每一个环节潍坊鲁盛环保我们拥有经验丰富的水处理小型无动力生活污水处理设施

精良的技术 源于精心的设计——设计、选材、制造——我们重视每一个环节——潍坊鲁盛环保我们拥有经验丰富的水处理专家,为用户考虑到每一个细节,把您的思想融入我们的产品,使我们的每一件产品成为精品。从中可知, 在阶段1(1~21 d), 在第1~7 d系统出水NO2--N浓度约为6.50mg·L-1, 此后逐渐上升, 由第8 d的14.18mg·L-1上升至第21 d的24.54mg·L-1, 出水NO3--N浓度稳定维持在0.25mg·L-1. NO2--N积累率由92.16%逐渐升高至100%.说明SPNDPR-PD系统的短程硝化性能维持在较高水平.此外, SND率在第1~7 d波动较大, 最低为第2 d的5.81%, 最高为第6 d的48.32%;在第8~21 d, SND率维持稳定, 平均为18.84%.在该阶段, TN去除率逐渐升高, 由46.98%提高至65.41%, 说明系统脱氮性能逐渐增强.  在阶段2(22~39 d), 当系统由厌氧/好氧改为厌氧/好氧/缺氧方式运行后, 好氧末NO2--N和出水NO2--N浓度分别约为22.86mg·L-1和18.79mg·L-1, 好氧末NO3--N和出水NO3--N浓度分别约为0.38mg·L-1和0.08mg·L-1.与阶段1相比, 该阶段出水NO2--N和NO3--N浓度分别降低了5.75mg·L-1和0.30mg·L-1.在该阶段, 缺氧段NO2--N去除率平均为17.60%, TN去除率约为72.69%(较阶段1提高了7.28%); NO2--N积累率维持在99.56%, 说明系统的短程硝化性能能够稳定维持. SND率依然维持在19.18%.分析原因可能是, DO浓度较高(约0.80mg·L-1), 影响了反应器内缺氧环境的形成, 缺氧环境是产生SND现象的主要原因.

在阶段3(40~55 d), 当系统好氧段的曝气量由1.0 L·min-1降低至0.6 L·min-1后, 好氧末NO2--N浓度由23.86mg·L-1突降至13.48mg·L-1, 而后逐渐升高并稳定在21.43mg·L-1.出水NO2--N浓度呈同样的变化趋势, 先突降至6.60mg·L-1, 此后逐步上升并稳定在约16.46mg·L-1.好氧末NO3--N和出水NO3--N浓度维持稳定, 分别约为0.11mg·L-1和0.05mg·L-1; 在该阶段, TN去除率和NO2--N积累率分别稳定维持在77.97%和99.71%, SND率由19.15%逐渐升高并稳定在31.20%.说明降低曝气量有利于同步短程硝化反硝化性能的提高.  在阶段4(56~111 d), 当系统缺氧时间分别延长至240、300、360和420 min时, 好氧末NO3--N和出水NO3--N浓度稳定维持在0.11mg·L-1和0.03mg·L-1. NO2--N积累率稳定维持在99.68%, 说明系统的同步短程硝化性能稳定维持.好氧末NO2--N和出水NO2--N浓度分别由22.37mg·L-1和13.66mg·L-1逐渐降低至16.67mg·L-1和3.06mg·L-1; 缺氧段NO2--N去除率和TN去除率分别由38.94%和82.97%逐渐升高至81.64%和95.26%; SND率稳定维持在28.01%.说明, SPNDPR-PD系统TN去除性能的提高在于缺氧段时间的延长.SPNDPR-PD系统的硝化特性  SPNDPR-PD系统运行期间进、出水NH4+-N浓度及去除率变化情况见图 3.  由图 3可知, 在阶段1(1~21 d), 进水NH4+-N浓度平均为64.68mg·L-1; 出水NH4+-N浓度由26.32 mg·L-1逐渐降低并稳定维持在0.27mg·L-1; NH4+-N去除率由58.96%逐渐升高并稳定维持在99.67%.说明系统硝化性能逐渐提高并能稳定在较高水平.  在阶段2(21~39 d), 当系统由厌氧/好氧改为厌氧/好氧/缺氧方式运行后, 系统的硝化性能得到稳定维持, 进水、厌氧末、好氧末和出水NH4+-N浓度分别平均为69.29、29.38、0.74和0.18mg·L-1, NH4+-N去除率维持在98.00%以上.说明该阶段系统的硝化性能较好, 且改变运行方式并未对系统的硝化性能造成影响.  在阶段3(40~55 d), 当系统好氧段的曝气量由1.0 L·min-1降低至0.6 L·min-1后, 系统出水NH4+-N浓度突然升高至8.97mg·L-1, NH4+-N去除率降低至88.18%.经过一段时间的运行(9 d), 出水NH4+-N浓度逐渐降低并在第48 d降低至0, 随后稳定维持; 同时NH4+-N去除率逐渐升高并稳定维持在100%.说明曝气量的突降会引起SPNDPR-PD系统硝化不完全, 但是经过一段时间(7 d左右)的运行, SPNDPR-PD系统的硝化性能可以逐渐提高, 并稳定保持在较高水平(出水NH4+-N浓度约为0).有研究表明[25], AOB较NOB的亲氧性更好, 在低溶解氧的状态下, AOB更容易利用溶解氧来进行代谢, NOB所需的溶解氧不足, 导致NOB的活性受到抑制.

在阶段4(56~111 d), 当系统缺氧时间分别延长至240、300、360和420 min时, 系统的硝化性能稳定维持, 系统进水、厌氧末、好氧末和出水NH4+-N浓度分别平均为70.02、28.04、0.87和0.30mg·L-1, NH4+-N去除率稳定维持在98.58%左右.说明延长缺氧运行时间对SPNDPR-PD系统的硝化性能未造成影响.SPNDPR-PD系统的COD去除特性  SPNDPR-PD系统运行期间进、出水COD浓度变化情况见图 2.  从图 2中可知, 在阶段1(1~21 d), 系统进水COD的浓度平均为298.17mg·L-1, 厌氧末和出水COD的浓度分别由68.70mg·L-1和55.44mg·L-1逐渐升高至第7 d的84.18mg·L-1和74.65mg·L-1, 而后逐渐降低并稳定维持在67.07mg·L-1和51.38mg·L-1; COD去除率由79.56%逐渐下降至第7d的73.03%, 而后逐渐升高并稳定维持在83.41%;在该阶段, CODins由31.81mg·L-1逐渐升高至62.71mg·L-1.此外在第8~21d, 厌氧段COD消耗量和好氧段COD消耗量维持稳定, 分别平均为0.37 mg·(L·min)-1和0.10 mg·(L·min)-1.说明系统内COD的去除主要是在厌氧段实现的.  在阶段2(22~39 d), 当系统以厌氧/好氧改为厌氧/好氧/缺氧方式运行后, 系统进水COD的浓度平均为295.79mg·L-1, COD去除效果稳定.厌氧末、好氧末和出水COD的浓度分别约为59.80、48.40和43.48mg·L-1.出水COD的浓度较好氧末仅减少了4.92mg·L-1, 说明缺氧段利用的主要是内碳源. COD去除率稳定在85.21%, CODins约为59.83mg·L-1.说明改变运行方式对COD的去除几乎没有影响.  在阶段3(40~55 d), 当系统好氧段的曝气量由1.0 L·min-1降低至0.6 L·min-1后, 厌氧末、好氧末和出水COD浓度分别平均为71.58、52.17和50.66mg·L-1.厌氧段COD消耗量、好氧段COD消耗量和缺氧段COD消耗量分别平均为0.41、0.11和0.02 mg·(L·min)-1; COD去除率和CODins分别平均为83.37%和58.48mg·L-1.系统继续维持较好的COD去除效果及内碳源贮存性能.说明改变曝气量对系统的COD去除性能几乎不造成影响.  在阶段4(56~111 d), 当系统缺氧时间分别延长至240、300、360和420 min时, 厌氧末、好氧末和出水COD浓度分别平均为69.08、49.73和47.00mg·L-1. COD去除率稳定维持在85.06%.说明延长缺氧运行时间, 对系统COD的去除性能几乎不造成影响.在阶段4-1 (56~72 d), CODins逐渐升高, 由51.31mg·L-1逐渐升高至72.12mg·L-1; 在阶段4-2~4-4(73~111 d), CODins维持稳定, 平均为71.68mg·L-1.

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